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罗克韦尔自控技术在连铸机中的应用眉山

2022-08-13 14:06:02  瓯力五金网

罗克韦尔自控技术在连铸机中的应用

罗克韦尔自控技术在连铸机中的应用 2011: 一、概述  莱钢炼钢厂4a#连铸机为一台三机三流的矩形坯连铸机,年生产能力为80万吨,与中型轧机构成一条热装热送短流程生产线。本文将对其基础级自控系统进行详细介绍。    二、生产工艺简介  钢水包由转炉车间运至连铸车间后,由车间行车将钢水包置于大包回转台钢包臂上,旋转至浇注位后,钢水由钢包流入中间罐车,达到开浇液面后,浇铸开始。钢水经中间罐车注入结晶器,经过初次冷却控制以及振动控制调节后,进入二冷区。自控系统自动跟踪铸坯的位置及长度,铸坯到达冷却段时,由二次冷却系统对铸坯进行水/气的混合冷却。系统跟踪钢坯头到达矫直区时,拉矫机依次进行换压操作;跟踪到脱引锭位时,自动进行脱引锭操作。钢坯达到定尺长度后,由火焰切割机实施切割,切割后由输出辊道运出,再由横向移钢机运至热送辊道,最后由热送辊道运到中型加热炉进行轧制。    三、系统构成及配置  系统采用了美国罗克韦尔自动化公司的PLC5作为主控制器,SLC500   用于火焰切割自动控制,选用罗克韦尔自动化公司1336系列的变频器用于交流调速控制,远程I/O模板用于切割区以及出坯区现场信号的控制,以工业以太网以及DH+网作为控制网络。  在该系统中,共采用了4套A-B   PLC-5/40E分别用于铸机的公用系统以及铸流系统的自动控制。根据系统的控制规模,并保留有25%左右的控制点余量,PLC系统的硬件配置如下:    公用系统:  主机架通过CPU上的通道1B(组态为Remote I/O Scanner方式)外带了5只扩展机架、6块Remote I/O模板以及4台1336 PLUS变频器。    具体配置为:  电源模板(1771-P7,16A)6块、CPU(1785-L40E)1块、AI模板(1771-IFE)3块、AO模板(1771-OFE)3块、RTD模板(1771-IR)1块、高速计数模板(1771-VHSC)1块、24VDC   DI模板(1771-IBD)25块、24VDC DO模板(1771-OBD)14块、220VAC DI模板(1771-IMD)23块、220VAC   DO模板(1771-OMD)16块、远程I/O适配器(1771-ASB)5块、远程I/O模板(32入/32出:1791-IOBW)4块、远程I/O模板(16入/16出:1791-16BC)1块、远程I/O模板(24入/8出:1791-24B8)1块、25匹马力1336   PLUS变频器(CAT 1336S-B025-AA-EN4-CTM1-HA2)2台、20匹马力1336 PLUS变频器(CAT   1336S-B020-AA-EN4-CTM1-HA2)2台。    铸流系统:  用于铸流控制的三套PLC系统的配置完全相同,均是:  主机架通过CPU上的通道1B(组态为Remote I/O Scanner方式)外带了2只扩展机架、3块Remote I/O模板以及7台1336   FORCE变频器;另外,采用了3套A-B公司的小型产品SLC 500 分别用于每流的火焰切割机的自动控制。SLC 500   PLC通过CPU上的DH+通讯口与PLC-5/40E的CPU上的通道1A通讯口(配置为DH+)连接构成了DH+网以实现数据交换。    PLC5具体配置为:  电源模板(1771-P7,16A)3块、CPU(1785-L40E)1块、AI模板(1771-IFE)4块、AO模板(1771-OFE)8块、RTD模板(1771-IR)2块、高速计数模板(1771-VHSC)1块、24VDC   DI模板(1771-IBD)5块、24VDC DO模板(1771-OBD)4块、220VAC DI模板(1771-IMD)7块、220VAC   DO模板(1771-OMD)5块、远程I/O适配器(1771-ASB)3块、远程I/O模板(1791-IOBW)3块、25匹马力1336   FORCE变频器(CAT 1336T-B025-AA-GTIEN)4台、40匹马力1336 FORCE变频器(CAT   1336T-B040-AA-GTIEN)3台。    SLC500具体配置为:  电源模板(1746-P2)1块、CPU(1747-L542)1块、 DI模板(1746-ITB16)1块、DI模板(1746-IB16)4块、   DO模板(1746-OW16)2块、DO模板(1746-OB16)2块。    4套PLC5 通过各自CPU上的以太网口(通道2)挂在以太网上,并通过MSG指令相互传递数据;共25台1336变频器作为远程站采用Remote I/O   Scanner方式与PLC进行数据通讯:其启动、停止、速度给定等指令均由PLC下达给变频器,同时变频器的各种状态数据以同样形式反馈给PLC。另外,4台高性能PⅢ工控机作为系统的上位机,通过以太网与PLC进行数据传送,完成铸机生产的监控,其中3台为操作员站,互为备用,用于生产的实时监控;1台为工程师站,可以完成对软件系统的查阅、修改等工作(系统配置图如图1所示)。    四、软件设计、系统控制功能及实现  4.1 PLC程序的设计:  控制程序使用罗克韦尔自动化公司专用编程软件Rslogix5,并全部采用简单易懂的梯形图方式编制而成,分为公用控制程序及铸流控制程序共4套。    每套控制程序均采用了流行的模块化/结构化编程方法:根据控制对象、控制目的的不同把控制程序分为若干控制部分,由主程序在每次扫描周期中依次调用来实现各自的控制功能;在每一个梯形图文件中,把控制功能相同的程序放在同一控制段中,并加以注释。这种结构化编程方

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